截至11月20日,茂名石化动力厂1号、2号CFB锅炉运行时间分别突破640天和540天,创造了国内同类装置长周期运行没有进行大修的新纪录,达到国际先进水平。锅炉效率由最初的79%提到91%以上,供电、供热标煤耗也创历史最好成绩,与去年平均水平相比,分别降低 14.78克/千瓦时和1.7千克/吉焦,今年前10个月少烧标煤8000多吨,节约燃料成本近500万元,被福斯特惠勒电力集团亚洲公司评为"最佳用户"。
与油炉相比,CFB锅炉实现长周期运行的难度更大,因为它的燃料是煤炭、石油焦等固体,进料时容易堵塞料仓,燃烧产生的大量煤渣又极易堵塞冷渣器,再加上锅炉壁磨损、炉管爆管等这些世界性难题,国内同类装置一般一年停车检修几次。面对生产压力和挑战,动力厂在CFB 锅炉投产之初,就明确提出了"开好动力,为百万吨乙烯提供可靠动力保障"的工作思路,努力借鉴国内外先进管理经验,从日常管理、设备维护和消除瓶颈等方面下工夫,积极探索安稳生产途径。
该厂采取对发现和排除安全隐患的职工进行奖励等激励措施,调动了职工搞好安全生产的积极性。今年以来,通过认真巡检,发现避免各类事故隐患50多起,为装置长周期生产奠定了基础。同时,根据装置生产特点,编写有针对性的反事故预案,每周通过竞赛的方式组织班组职工开展反事故应急演练,使职工处理和排除故障的能力不断提高。建立 健全了专业安全考核制度,规定安全管理人员每天都要深入现场,跟踪装置的运行情况,制止各种违反安全生产行为,每周对安全情况进行通报和总结讲评,并按照规定严肃处理。积极推进技术进步,实现安全动态监控,提高了安全生产可靠度。
该厂建立健全了设备管理制度,对每台泵、压缩机、风机有多少项巡检内容,维护时需要注意的事项等都有详细的规定,为延长锅炉运行周期起到了重要作用。他们推行机、电、仪、操、管"五位一体"特级护理制度,对全厂关键机组实行24小时在线监测,使状态判断更加科学、及时、准确。另外,开展"设备管家"竞赛活动,对设备完好率、锅炉 效率、大机组特护情况等进行综合评比,激励了职工维护好设备的积极性。
为了减少炉壁磨损,该厂除了通过先进设备24小时监测炉子运行状况外,还利用两台炉消缺检查的机会,组织人员测量壁厚,检测炉壁受力分布情况,选择适当的耐磨材料,对炉内壁进行防磨喷涂。在喷涂时,针对炉壁受力情况,重点保护与煤渣摩擦多的部位。由于维护得当,锅炉投用至今,没有发现炉壁受损现象。