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创新洒满路 “元老”尽朝晖

   2006-08-10 锅炉信息网锅炉信息网1200
核心提示:作为对能源依存度较高的柳州元老级企业,柳州化学工业集团有限公司的领导一直以来非常重视节能降耗工作,以创新的精神不断开拓进
作为对能源依存度较高的柳州元老级企业,柳州化学工业集团有限公司的领导一直以来非常重视节能降耗工作,以创新的精神不断开拓进取,积极探索实施循环经济的有效途径,取得了显著的成效。“十五”期间,该公司的节能降耗更是取得长足进步,万元产值耗煤、耗电、耗水分别比“九五”期间下降了45%、45%、82%,不仅有力地推动了企业实现跨越式发展,而且为我市的“碧水蓝天”工程作出了突出的贡献。 迎难图远:依靠节约打破能源瓶颈 党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出:坚持开发节约并重、节约优先,按照减量化、再利用、资源化的原则,大力推进节能节水节地节材,加强资源综合利用,完善再生资源回收利用体系,全面推行清洁生产,形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。 柳化集团公司党委书记、董事长廖能成说:“我们深知要在激烈的市场竞争中立于不败,必须大力发展循环经济。多年来的实践证明,围绕节能降耗这一目标,突出抓好‘煤、电、水’三个关键生产要素做文章,是我们实施循环经济行之有效的方法。” 煤是柳化的主要生产原料,它的综合利用对企业控制生产成本有着举足轻重的影响。“十五”初期,化肥产品竞争趋于白热化,柳化生产的尿素价格一跌再跌。廖能成和他的同事们,果断决定通过技术创新改造生产工艺,改烧运距近、价格低廉的贵州煤,以取代运距远、价格昂贵的山西晋城煤。那段时间,柳化公司领导与技术人员一道蹲点生产现场,研究探索最佳工艺参数,成功解决了烧贵州煤的技术难题。此举为柳化每年降低成本2000多万元。 不遗余力、想方设法开展节能降耗工作,是柳化市场制胜的成功经验。柳化先后进行了合成氨系统净化的全低温变换新工艺的改造工程、净化脱碳系统应用先进MDEA新技术取代能耗较高的苯菲尔脱碳技术,这两项新技术应用和改造属国内中型氮肥厂首家应用,风险性较大,全部改造投入2000多万元,成功地解决了合成氨生产工艺中的消耗瓶颈,该项目当年收回投资、每年降低成本3000万元。目前,柳化合成氨能耗在全国中型氮肥企业中最低,生产过程对环境的污染得到有效控制。原国家经贸委多次在柳化召开现场会,把柳化的经验向全国中氮企业推广。 曲径通幽:凭借创新实现循环经济 廖能成说:“从某种意义上讲,循环经济就是要求我们变换角度、开阔视野,用创新的思维去思考和解决企业遇到的资源紧缺、环境保护等问题。多年来,循环经济对柳化发展作用巨大,可谓别开生面、别有洞天。” 一直以来,柳化就实行热电联产,这是循环经济的最初阶段。近年来,柳化更是在循环经济方面做足了文章。生产蒸汽的锅炉是耗煤的主要设备,柳化把原来的蒸汽锅炉改造为循环流化床锅炉,同时掺烧造气炉渣,提高燃煤效率,年降成本3000万元;柳化购进的原料造气块煤需要筛下30%的粉煤,以往粉煤只能作为锅炉用煤,柳化自行设计一套装置,将粉煤制成棒型煤用于造气生产半水煤气,变两煤为一煤,年降成本2500万元。对合成氨生产的废气利用更是遍地开花,以前只进行废热回收就排空的造气炉吹风气,柳化上马2套吹风气锅炉,回收利用几十台造气炉的吹风气,每小时产生50多吨高压蒸汽,年降成本2750万元;二氧化碳气体,则供给相应工序生产尿素、碳酸氢铵、纯缄等,还通过净化、压缩等方法,生产出可供工业用和食品用的液态二氧化碳产品,年增利润500万元;柳化还从合成氨驰放气中提取氢气,用以生产双氧水;对壳牌项目中的副产气体氩气进行回收,加以精馏提纯生产工业液氩,上马循环水装置,降低新鲜水的使用量……值得一提的是,20多年来,柳化利用废气,经过洗涤和去除有害成分,供员工做生活燃料气,既减少了环境污染又使员工得到了实惠,一举两得,在我市可谓一枝独秀。 多年来,柳化勇于创新,先后投入44818万元用于技术改造工程,形成了循环经济的格局,既有效地缓解了困扰企业的资源及环保问题,又为柳化开辟新的增长点,推动企业实现跳跃式发展。
 
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