今年以来,为大幅度降低生铁制造成本,临钢公司炼铁厂以民营企业成本为标杆,循环利用企业内部各类含铁杂废料,降低炉料成本,相继在烧结工序陆续配用除尘灰、钢渣粉、炼钢污泥等含铁原料。截至目前,此项措施创效上千万元,实现了经济效益和环境效益双赢。
含铁杂废料的化学成分波动大、粒度组成不均,为了最大限度减小对烧结矿生产的影响,该厂一方面加强含铁杂废料的混匀工作,另一方面多次试验,确定了合理配比,并强化精细操作。针对不同原料的特点,成立项目攻关组,全过程监控含铁杂废料配加过程中的烧结生产状况,确保杂料混合均匀,工艺参数达标,为批量使用提供了第一手资料,制定了“优势互补”的工作方法,为烧结矿产量与质量的均衡稳定提供了原料保障。目前,该厂含铁杂废料在烧结矿用料中的配比量已达到6%,烧结矿日产量基本保持在4920吨以上的好水平。
据统计,2006年1月1日至3月16日,该公司炼铁厂共消化氧化铁皮2936.63吨,钢渣粉7286.68吨,环保除尘灰3049.27吨,高炉除尘重力灰2708.41吨,炼钢污泥3031.05吨,回收铁量达7594.84吨,按铁水的原料价格1500元/吨计算,创造了1139.23万元的经济效益。